文章起源:::广西国资委网站
松下幸之助曾说过:::“对产品来说,不是100分就是0分。!!!比粘@此,100-1=99,但在产品质量刻下,100-1=0,产品质量就是企业的性命。。为保障产品质量满分,提升产品主题竞争力,扑克之星官网集团从2006年起,将产品质量改进工作不休深刻,筑牢产品质量风险网,13年来,公司从上至下已形成“不休改进”、、“全员参加”、、“人人器重”的氛围,降本增效颇有功效,现场改善效益累计增长4320万元,质量损失累计削减7024万元。。
打实基础,铺就人人参加的质量改进之路
2006年,扑克之星官网集团起头导入QC基础质量治理工具,并约请自治区专家到集团内部进行培训,引进新的治理理念和步骤。。2007年,公司迅速成立起QC培训行列,与产品出产相结合,领域扩散下至对各大区域工厂、、每个工段、、每个班组发展理论知识培训。。知识基础储蓄好后,就到实际检验成就的时辰了,每个工段自动组织,萦绕公司的经营战术、、方针指标和现场存在问题,以改进质量、、降低亏损为主张,自觉创建QC小组,登时掀起QC活动海潮。。
从刚起头几小我参加,到几百人参加,再到目前上千人参加QC质量提升,“全员参加”质量改进的氛围在QC活动上体现的淋漓尽致。。目前每年有几十项QC成就获得自治区质量治理小组的荣誉,2011年起头有部门小组成就荣获全国优良质量治理小组荣誉。。十年来,公司累计运行731项QC小组,获得678项QC成就,产品的一次下线合格率得到显著提升,累计现场改善效益达到4320万元。。
系统推动,从增量导向转向提质导向
若是说引入QC步骤是打牢治理基础,那引入CPIP(现行产品质量改进)则是为了能深刻分析,系统改进。。尤其是在集团正进入转变发展方式、、优化产业结构的转型期,一味的追求产量已无法满足升级主张,公司起头从增量导向转入提质导向,将“提质”作为“降本增效”的必要伎俩。。2009年,公司形成CPIP质量例会制度,关注重要、、反复产生、、涉及安全的产品质量问题。。上大公司辅导亲自指挥,下到各职能部门、、区域工厂全数参与,调配各级资源解决疑难杂症,质量提升的工作压力由上而下传递,全员都要“扛木头”担起责任。。
2011年,CPIP质量工作延长到通辽出产基地,2015年延长到重庆出产基地。。自此,各基地一起对标,从出产参数、、设备防错、、零件材质等多方面,对标各基地中最优的质量保障能力、、最高的质量尺度。。
从运行CPIP质量例会制度以来至今,公司一共召开200多期CPIP质量例会,推动700多项CPIP项目发展,其中有316项获得重大的CPIP质量改进成就。。值得一提的是,某车型杂物箱曾由于齿轮轴涂有光滑油,在持久使用后膨胀造成杂物箱卡滞难关闭,2016年9月通过发展CPIP项目更改杂物箱齿轮轴径、、更换齿轮轴光滑脂等,IPTV值(千台车故障率)由15降低到1.1,单月退赔数量由最高1000多件降低到200件。。
把控提升,从检验节制到过程节制全方位覆盖
2014年公司大力奉行SPC节制点,质量节制伎俩从传统的检验到出产过程能力的节制。。使用SPC工具,对出产过程进行分析评价,可关注到人、、机、、料、、法、、环哪些成分中出现变异,并实时采取措施解除变异,使出产过程维持不变受控。。尤其是对关键的出产过程奉行SPC,如减速器壳的轴承孔位,桥壳轴承孔位,紧固套内径,通过节制图统计分析,实时发现了质量问题并采取措施解除,实现了节制质量提升合格率的主张。。某车型减壳关键尺寸的CPK值仅0.8,一向通过100%检验进行节制,人为成本很高。。通过一段功夫统计分析,发现零件自身段质硬,刀具容易磨损,磨刀频次提高,由200件起头磨刀调整到50件起头磨刀,同时发现出产线的工装夹具由于持久使用精度降低,通过丈量、、调整、、加大精度检测频次等一系列措施,CPK提升到1.67以上,检验频次降低,大大节约人为检验成本。。
2017年CPK工作发展同时往前延长到供给商,推动供给商进行CPK提升工作,一起监控采购件产品质量。。半轴CPK由1提升到1.39,通过调整进给速度等加工参数、、提升机床的精度,合格率靠近100%。。预防不合格品的产生,降低成本。。
5年来,公司发展几十期SPC培训,累计运行100多个SPC点,关键个性的合格率大大提升。。
创新思路,全数质量问题纳入信息化治理
2018年,公司针对关键售后故障件成立几十份拆解分析作业领导书,结合出产现场的过程审核节制点,急剧分析、、解决问题。。同时,也为售后的问题分析提供经验和知识储蓄。。
同年,集团还创新开发QMS质量问题治理系统,在系统上成立经验教训库,不仅能够实现产品的横向拓展预警,还能够用于新产品开发:::将某一区域重大质量问题案例参与经验库,则可实现所有基地横向发展质量问题提升行动;新产品开发也能够参考经验教训库,在产品设计开发阶段,就能预防已经的产品质量问题再次产生。。这套质量治理系统涉及面广,涵盖集团所有基地,推动质量工作走向规范化、、时效性、、信息化,成为提升公司质量的又一大助力。。
通过QC基础活动、、SPC节制步骤、、CPIP系统改进、、质量系统成立等一系列质量治理伎俩,外部质量损失从2008年2700多万元,2018年已降低到到1100万元。。在集团每年年产值增长的情况下,相比2008年外部质量损失金额降落59%,累计削减质量损失7024万元。。从2011年起,质量外部损失产值率从0.62%降低到0.23%。。